
截至2000年,我国年产酒精约300~400万吨,工厂1050家,年排放高浓度有机废水达45万m³,尽管已有100余家酒精厂(或酒精车间)建造了污水处理工程,但有些关键设备,特别是固液分离设备,存在不少技术质量问题,影响污水处理工程的推广和发展。
因此,对LW400卧式螺旋沉降离心机进行定向改制,使之在原有通用性基础上具备较强的专用性,以便能成为以酒精废液原料为代表的大中型沼气工程原料前处理、消化液(污泥)后处理的专业化设备。
1 LW400卧式螺旋沉降离心机结构及原理
LW400卧式螺旋沉降离心机主要由无孔的转鼓、螺旋推料器、差转速器、机身、机壳和电控柜等部分组成。转鼓与螺旋推料器同心安装,两者之间借助于差速器以一定的差转速同向高速旋转。由于差速器产生转速差,螺旋推料器的转速比转鼓转速每分钟快3%。被分离的物料由进料管引入机中,在离心力的作用下,比重较大的固相颗粒沉积在转鼓壁上,由螺旋叶片将其推向转鼓小端的排渣孔推出;比重较小的澄清液是通过螺旋叶片的缝隙,在水压下由大端溢流口流出。这是一种连续进料、连续分离的高效分离设备。
在酒精废醪处理过程中,分离效果主要取决于分离机的分离因数、差转速和处理量。
(1)分离因数表示离心力场的强弱。提高分离因数,使生产能力和分离效果提高,但也增大了功率消耗及转鼓和螺旋的磨损。应在较低的分离因数下满足生产能力和分离要求。经试验,对酒精废醪固液分离而言,离心机的分离因数为1500左右。
(2)差转速大小,取决于排渣大小。提高差转速,排渣迅速,但出渣含水率高,回收率低;降低差转速,推料螺旋扭矩阻力大,排渣能力降低,转鼓易堵塞。经试验差转速选择25~30r/min。
(3)分离机的处理量大小,对分离效果影响较大。处理量大,使分离渣(固相)回收率低,含水率大;处理量小,提高固相回收率,但降低离心机的使用价值。处理量大小由进料泵和进料阀控制。经过改制该机由原来的处理量6~8m³/h,提高到8~10m³/h。
分离机对物料分离效果的好坏,是各种参数相互制约的结果,只有选择适当的参数,才能获得较佳分离效果。
2 改制方案的确定
根据酒糟原料粘度、粒度、比重等特性,确定从以下两方面对LW型离心机进行改进。
(1)在螺旋推料叶片上增设若干纵向叶片。为了提高机器的分离性能和固相的回收率,应使分离液在不影响处理能力的基础上,在分离机内尽量多停留些时间。故此,在螺旋推料叶片上面,增加了几十片纵向叶片,将机内液池中的液体,分隔成几十个相对独立的小区间,增加液体在分离机中的行程路线,使得被澄清的液体有秩序地沿着纵向叶片向转鼓大端的溢流口溢出,不会因为螺旋在分离时的搅动而使得已澄清的液体重新被搅乱,这样,减小了清液的浑浊度,提高整机处理能力,清液更澄清,固相回收率提高。
(2)对螺旋推料叶片工作面喷涂硬质合金。由于分离机的螺旋推料器是以3000r/min左右的速度旋转,螺旋叶片与转鼓间隙小于0.5mm,在酒精废醪中,往往存在一定量的砂子和较硬的杂物,这些杂物和砂子进入高速旋转的离心机后,势必会像磨砂机磨削金属一样,将螺旋推料叶片的工作表面磨掉,当螺旋叶片与转鼓间隙大于0.5mm时,将严重影响离心机的正常使用,不能完成分离工作。为了改变这种状况,除尽可能在物料进入离心机前清除掉杂物以外,在螺旋推料叶片的工作表面喷涂镍基碳化钨硬质材料,以提高螺旋推料叶片的抗耐磨性,延长了机器的使用寿命。
3 样机特点及改制效果
3.1 样机基本参数
LW400卧式沉降离心机与物料接触的部分均采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成。其主要技术参数如下:转鼓直径400mm;转鼓长度1200mm;转鼓转速2000~3200r/min;螺旋差转速30r/min;整机处理量8r/min;螺旋差转速30r/min;整机处理量8~10m³/h;分离形式:逆行;装机容量18.5kW;外形尺寸(长×宽×高):2423×1650×742mm;主机总重量2500kg。
3.2 改制后固液分离效果
分离机改制前后进行对比试验,从结果可以看出,改制后的LW400型离心机其分离效果较改制前有一定的提高。渣回收率提高8.1%~8.6%,COD去除率提高9.3%以上,这样既有利于减轻后续污水处理的负担,又有利于增加生产蛋白饲料的产量。
长期以来,处理厌氧消化污泥基本采用絮凝剂加带式压滤机,设备投资和运行成本比较高。上海星火农场大型沼气工程 应用了改进后的LW400卧式螺旋沉降离心机,获得了满意的效果。经过对工程出水的多次测试,其COD含量均在100mg/L以下,达到了市环保部门的排放标准。
TS(固形物)的去除率与处理量有关,处理量小,去除率高;处理量大,去除率低。分离后的厌氧污泥是高效有机肥料,使用了固液分离机,可以减少工程中干化场的面积。
4 结论
(1)以酒精废液为代表的高浓度工业有机废水浓度高、粘度大、含沙量大、固形颗粒软,因此疏水性较差。用带式压滤、真空过滤、螺旋挤压等多种固液分离方式,均不能收到满意的效果,有的甚至根本分离不出。对通用型卧式沉降离心机进行改制,利用其高速离心沉降和无孔转鼓的特点,有效地解决了这个问题,固液分离机选型较为合理。
(2)在LW400卧式螺旋沉降离心机中的螺旋推料叶片上增设若干纵向叶片,大幅度提高了SS去除率,使分离后液相中的SS含量在9000~10000mg/L范围内。又由于在内螺旋表面喷涂硬质合金,提高了工作面的耐磨性。
(3)从改制后的运行效果看,该机不仅适用于酒精废液、溶剂废液、柠檬酸等高浓度工业有机废水的固液分离,同时亦适用于猪粪水、鸡粪水的固液分离,但后者应用时,应事先去除粪水内杂物。