
某公司采用悬浮法生产SAN珠料,离心脱水选用阿法拉伐公司的CHP5000MA卧螺卸料沉降式离心机。设备投用14年来,除差速器故障较多以外,运行相对平稳,分离效果好,能满足工艺生产的要求。
但是,随设备运行周期的延长,螺旋、转鼓磨损变形越来越严重,动不平衡量大幅增加,设备振动加剧,差速器故障更加频繁。
若整台设备进口,定货周期长,费用昂贵,因此对该设备进行了国产化更新改造。从改造后的运行状况看,达到了预期目标。
1 SAN悬浮液分离工艺流程
SAN淤浆经冷却后由泵送入离心机进行离心洗涤和脱水,然后进行干燥,母液送往废水单元。
2 卧螺沉降式离心机结构及工作原理
转鼓和螺旋输送器在机壳内同心安装,主电动机通过带传动转鼓旋转,转鼓通过空心轴与行星差速器的外壳相连接,行星差速器的输出轴带动螺旋输送器与转鼓作同向差速旋转。悬浮液从中心加料管连续送入机腔内,经过螺旋输送器内筒加料隔仓的进料口进到转鼓内,依靠固液两相的密度差,在离心力的作用下分离分层。由于螺旋与转鼓的相对运动,沉渣被螺旋推送到转鼓小端的干燥区从排渣孔排出,澄清液从转鼓大端的溢流孔流出。
转鼓的运转速度直接决定分离因数,而螺旋的速差则直接影响被输送到转鼓外的固体含水率。它对处理量、停留时间和固体排出有直接影响。
3 运行中主要故障
离心机在运行过程中,经常出现差速器输出端滚动轴承,Ⅰ、Ⅱ级行星齿轮,行星齿轮铜瓦以及骨架油封等损坏的情况,同时螺旋推料工作表面粘结的硬质合金刀片脱落、外转鼓冲刷磨损严重,从而引起离心机振动加剧、过载跳闸等故障,差速器使用寿命1~3个月,无法保证长周期运行。
4 改造措施
4.1 螺旋输送器改造
螺旋输送器的螺旋叶片由原等螺距设计成螺距渐变的形式,螺距从转鼓大端至小端逐渐减小,使沉渣在输送时除受到径向的离心力压实外,还受到轴向的双向挤压作用,沿轴向产生挤压力。于是沉渣的毛细孔隙减小,所含的水分向外排放,从而使沉渣的含水量降低。
CHP5000MA卧螺沉降式离心机的螺旋推料面是采用粘结硬质合金片(20mm×20mm)的办法,将合金片粘结在螺旋带上工作,由于冲刷、粘结剂的老化和检修时难免的碰撞、敲击,合金片部分脱落,不平衡量严重超标,造成机器振动,需要修理。在本次改造中,螺旋输送器排渣口及螺旋推料面选用高耐磨材质硬质合金,进料管及其它与物料接触的部件选用316L不锈钢材料。采用在螺旋推料面热焊钨钴合金(50~55HRC)的方法,解决了硬质合金片脱落的问题。在热焊中采用特殊的WC-Co硬质合金与钢钨极氩弧焊焊接材料及工艺,不仅解决了变形问题,而且具有以下优点:
(1)焊接牢固,不会脱落,可以在螺旋片的表面形成连续的硬质合金层,使螺旋片和硬质合金层形成一个整体,结构更加 合理。
(2)制造周期短,成本低。
(3)焊接硬质合金的表面容易加工,可以通过机械加工的方法保证零件的加工精度。
(4)用微电脑整机动平衡仪对整机动平衡进行校正,进一步降低了整机振动(本机实际动不平衡质量4.6g)。
将螺旋前端第二、三螺旋带之间的8个丝堵进行了改造,在丝堵的中心位置分别钻削了φ6.8mm的圆孔,使积存在前腔的物料能及时被甩出,保证螺旋的平衡不被破坏,以降低其振动值。
4.2 转鼓国产化制造
(1)转鼓两端半轴坯料的制备
转鼓半轴选0Cr18Ni11Nb,坯材为铸件。该材料抗拉强度为210MPa,比普通的奥氏体不锈钢高约30MPa。严格控制浇铸温度,在热节大的地方设置了补缩冒口,控制冷却顺序,取得了较好效果。
(2)其它零部件的机械加工
外转鼓组件材质均采用1Cr18Ni9Ti,在水平段和锥段车销加工过程中利用胎具严格控制其加工精度。
4.3 差速器行星架滚动轴承改造
CHP5000MA离心机差速器选用P47.5渐开线行星齿轮变速器,结构为动轴线轮系(也称周转轮系)中的双级NGW型传动,一级行星轮架输入端和二级行星轮架的2个支撑端都采用RHP XLJ5E,动载荷约7500N。差速器出现故障后全面检查,发现损坏的部件几乎全部集中在输出端轴承(RHP XLJ5E)。从轴承表象上看,损坏有滚珠变形、轴承保持架损坏及滚珠轨道碾压变形严重几种。
定量计算差速器输出端轴承承受的载荷是一个非常复杂过程,影响因素多。某厂高密度聚乙烯车间福乐伟Z92卧螺离心机使用工况和该CHP5000MA卧螺离心机相似。福乐伟Z92离心机连续运行超过150d,差速器出现故障一次,故障原因是二级行星轮的一组滑动轴承润滑不良所致,输出端轴承使用情况良好,内外圈轨道、滚动体、保持架完好,磨损量小。
通过综合对比分析,差速器二级输出端轴承承载能力太小是差速器故障的主要原因。为了保证几台差速器的互换性,只改造差速器前端盖及离心机的机头法兰,将输出端轴承由XLJ5E改为6224,轴承动负荷则由7500N提高到了14600N。改造后的CHP5000MA卧螺离心机差速器的寿命已经由平均60d提高到180d以上,情况良好。
4.4 改造效果
整机国产化更新改造后运行良好,经过对离心机机架、转鼓承载轴承的状态检测显示,其振动值都保持在一个相对较低的水平,且一直很稳定,差速器的温度也在72~85℃正常变化。改造前后进料量均为6.0m³/h,振动值比较见下表:
参数 | 机架垂直 | 机架水平 | 机架轴向 | 大端轴承 | 小端轴承 |
改造前 | 0.5 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.67 |
改造后 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
可以看出,螺旋、转鼓的运行状态良好,国产化改造是成功的。
5 经济效益
国产及进口离心机部件价格比较见下表:
部件名称 | 转鼓 | 螺旋 | 差速器 | 年平均修理、备件费 |
进口价格 | 278 | 324 | 220 | 88 |
国产价格 | 82 | 93 | 60 | 21 |
从上表可以看出,进口1台离心机比国产离心机的价格高出587万元,且每年可节约备件费67万元,国产化改造的经济效益可观。另外,国产化改造后成功解决了螺旋经常失衡的问题,机器的维修、备件的订购方便、快捷,保证了安稳优生产。
6 结语
CHP5000MA卧式螺旋沉降离心机国产化更新改造工作已经完成,从目前超过24个月的运行状态看,设备振动值大幅降低,离心脱水效果良好,差速器运行状态稳定,寿命增长,维修费用降低,满足工艺要求,达到了预期目标。但离心机主轴承润滑系统换热效果不佳,主轴承温度偏高,此系统的改造将是下一步工作的重点。